在煤化工发展领域中,几年来合成氨原料气变换工艺不断改进,源于技术进步的推动以及节能增效的需要,目前全低变工艺被广泛应用在化工生产中。全低变工艺作为一种节能新工艺,在相同装置条件下,具有能耗低,设备生产能力大等特点。针对低变工艺这一特点,生产系统积极谋划、精心组织,利用其他生产装置检修的有利时机,统筹安排对4#变换系统进行全面技术改造。
此次4#变换工艺整改,是将原来的中低变工艺彻底转变全低变流程。为确保项目安全顺利的实施,公司专门成立了技术攻关指挥小组,进行现场指导作业。根据现有设备的流程情况,技术组人员通过现场观察测量,并经详细计算和论证后制定了详细的、完整的技改方案。采取将原有中变炉改为全低变的一、二段,段间增设增湿器,实 施增湿器喷水取代煤气冷激,同时对原饱和塔、主热交和水调温器等设备进行改造,有效提高了其传质传热效率。此次改造充分利用了原有的设备,实现公司提出的用时短、方案优、投资省的要求。此次变换改造方案顺利的实施,无不体现出人生就是博-尊龙凯时人的智慧和力量。
在现场我们深深地感动着,冬日的寒冬在此刻似乎也“温柔”了不少。参与此次技改的所有人员实施二十四小时轮流作业,对实际操作中出现的任何问题都丝毫不会放过,总是进行认真分析,制定具体的方案措施,一一解决,以确保系统顺利开车并达到预期的效果。
此次技改结束后,正常生产情况下,按照理论测算,4#变换蒸汽消耗将下降50%以上,仅此一项每年就可节省成本500万元以上。同时,系统阻力将进一步降低,对于稳定后工续生产和降低电耗都将起到积极的作用。
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